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300摄氏度以下低温回火对金属的用处

发布时间:2019/4/10 17:45:28    来源:www.jsdanli.com.cn    作者:丹阳市电炉厂有限公司
摘要:300摄氏度以下低温回火用处是在保证金属淬火后的高硬度和耐磨性的基础上,降低淬火应力,提高工件韧性。
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       300摄氏度以下低温回火用处是在保证金属淬火后的高硬度和耐磨性的基础上,降低淬火应力,提高工件韧性。低温回火得到的是马氏体组织,硬度可达58~64HRC。常用于处理高碳工具钢、模具钢、滚动轴承及渗碳钢等零件。

        回火炉的冷却的一种实现方式是通过炉顶的鼓风机向炉体内吹冷风,并对应设置有阀门,多是采用蝶式手动阀,需人工进行操作,导致操作不方便,而且,当鼓风机停止工作后,如果忘记关闭阀门,炉体内的热空气会进入鼓风机的位置,长此以往,会导致鼓风机电机烧毁。

        有益效果是:在回火炉工作过程中,工件在回火炉中传送出到回火炉出料口,安装在出料口上方的热交换器回收出料口处的热量,同时鼓风机鼓入空气通过鼓风管从热交换器的冷风进风口进入热交换器中,经过热交换器中回收的热量对冷风进行加热,加热过的热风通过热交换器的热风出风口通过热风进风管送至回火炉炉体中对天然气进行助燃,有效的提高了燃烧效率,节约了能源,同时在回火炉工作过程中氧气浓度检测仪对回火炉炉体内部的氧气浓度进行检测,当炉体内部的氧气浓度过低时,供氧管上的电磁阀打开,氧气罐内部的氧气被送入热风进风管内部进入炉体内部进行燃烧,进一步的提高了燃烧效率,使得燃烧更为充分,有效的降低了回火炉废气中有害气体的含量,节能又环保;回火炉工作过程中,回火炉中排出的高温油烟进入燃烧室内部,此时由于管道截面突然增大,油烟通过的速度会降低,同时燃烧器工作产生高温火焰,油烟通过燃烧器火焰覆盖区域时,受到高温灼烧而进行自我燃烧,油烟在燃烧室内的停留时间里可以充分有效的燃烧分解,分解产物为达到环保排放要求的氮气、氧气、水蒸气、二氧化碳和氮氧化合物等气体,后由气体排放管排出,无有害气体污染,保护了环境,符合现代化工业生产的需求。

        不锈钢为何不能在500℃至650℃间进行回火处理?大部分的不锈钢在固溶化处理后,若在475℃至500℃之间长时间持温时,会产生硬度加大、脆性亦大增的现象,此称之为475℃脆化,主要原因有多种说法,包括相分解、晶界上有含铬碳化物的析出及Fe-Cr化合物形成等,使得常温韧性大减,且耐蚀性亦甚差,一般不锈钢的热处理应避免常时间持温在这个温度范围。另外在600℃至700℃之间长时间持温,会产生s相的析出,此s相是Fe-Cr金属间化合物,不但质地硬且脆,还会将钢材内部的铬元素大量耗尽,使不锈钢的耐蚀性与韧性均降低。

        连续式热风回火炉(网带炉),也称输送带式电控回火炉(网带炉生产线),采用进口PID智能化温度控制仪及完整的自动控制系统,在500℃炉温内,可按工艺要求设定任何温度,控翻精度±3℃,配有热风搅拌装置,炉温精确均衡,回火工件质量稳定可靠。



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